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成功案例

日产600吨铜矿选矿设备厂家对生产线进行改造

更新时间:2020-05-16 10:10:21 | 点击次数:94 次 | 编辑:未知

  河南省荥阳市矿山机械制造厂研制生产的日产600吨铜矿选矿设备其工艺流程分为:破碎工艺采用三段一闭路流程,粗碎使用颚式破碎机,中细碎分别为标准型和短头型的圆锥破碎机;筛分设备是单层筛,筛孔尺寸为14×26mm;磨矿采用二段磨矿流程,使用四台球磨机和两台精矿再磨机,入磨粒度<16mm;两个浮选系列使用机械搅拌式浮选机,浮选工艺为一次粗选、两次精选、两次扫选。

  河南荥矿机械技术人员为进一步提高该选矿厂的生产能力,在原有厂房和设备的基础上,在降低生产成本的前提下,分析选矿车间工艺现状,评价主要设备的生产效率,整理了过去的选矿资料,先对设备的生产参数进行调整,对整个选矿工艺流程有充分的了解,对整个选矿工艺流程和日产600吨铜矿选矿设备进行改造,日产600吨铜矿选矿设备改造要点如下:

铜矿选矿设备

  1、细碎圆锥破碎机的生产能力不够强,牵制了球磨机的产量,我们将细碎圆锥破碎机更换为细碎机,细碎机是荥矿机械结合中外先进破碎理念生产的新型破碎机,比细碎圆锥破碎机节能20%,台时产量提高30%,运行维护费用降低35%-50%。

  2、筛分设备单层筛改造为圆振动筛,同时缩小筛孔尺寸,使破碎产品粒度下降到10mm以下,为实现多碎少磨创造有利条件。

  3、磨矿环节减少一台精矿再磨机,增加一台荥矿机械生产的节能球磨机,该节能球磨机的优势就是节能,能减少磨矿环节的电耗,并与原来的球磨机形成二段磨矿流程。

  4、通过对现场大量的调研,决定将二个系列浮选机扩展为三个系列浮选,从原来的一粗、二精、二扫改成两粗、两精、两扫,通过新增4台充气式浮选机用于粗选,扩大了浮选机的容积,三个系列浮选可以实现不停车切换,即使浮选机故障也不会对生产效率产生很大的影响,显著提高了浮选机的处理能力,浮选回收率达到了87.42%。

  河南省荥阳市矿山机械制造厂技术人员针对本次的改造,成就的社会效益及经济效益都十分显著,做到了改造生产线的同时不影响生产,改造中使用的设备全部由河南荥矿机械厂提供,由此可建选矿厂对荥矿机械的信任,荥矿机械会继续努力,生产更好的设备,提供完善的服务。

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